化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

来源:长城网

化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
采访小分队:采访人员 段维佳 信贺宁
数据显示,我国每年产生的工业固体废物超过33亿吨,累计存量超过600亿吨,仍在加速增长 。相比之下,综合利用相当不足,大量垃圾填埋场给资源和环境带来巨大压力 。
如何妥善处理和利用如此大规模的固体废物?在唐山市古冶区,成立于2015年的唐山合兴垃圾综合利用技术有限公司(以下简称“合兴公司”)通过科技创新,为钢铁固废变废为金提出了很好的治理方子 。
党的十九届五中全会提出,要把创新放在我国现代化建设全局的核心位置,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑 。充分发挥企业家在技术创新中的重要作用,鼓励企业加大研发投入 。
科技强企,唐山合兴公司正朝着绿色转型、高质量发展迈进,全力踏上新征程 。
【化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠】
化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
第一站:企业展厅
化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
“该公司的技术是钢铁厂处理铁锌粉尘和污泥的新技术 。经过十年的探索和实践,钢铁固废难处理的行业难题得到了彻底解决 。”唐山合兴公司董事长王俊英自豪地表示,截至2019年底,国内最大的——个合兴年产100万吨钢铁固废处理项目正式达产 。目前,合兴公司年可回收再生生铁30万吨、硫酸锌1.5万吨、氯化钾1万吨、氯化钠2.5万吨、再生稀有贵金属原料0.6万吨、硅酸盐炉渣18万吨,年产值9.6亿元 。
化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
据介绍,目前钢铁固废的处理方法主要分为两类:一是企业返吃自用,将产生的固废与铁粉混合烧结,再重新进入高炉冶炼,或压成冷压球,进入转炉冶炼,但仅回收固废中的铁元素,其他无法回收的元素则循环利用 。炉内循环富集破坏了高炉和转炉的稳定运行,缩短了使用寿命 。二是采用物理法、湿法、火法等传统处理,但无法实现全部元素的提取,会产生二次固体废物,回收的铁元素最终会返回冶炼过程,造成设备、电力、焦炭的重复能耗 。
化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
“合兴公司的原材料涵盖了钢厂所有的固体废弃物 。该工艺技术实现了一次性能耗、一步提取、干法压榨,将固体废弃物中含有的有价元素全部回收利用,无二次固体废弃物 。”王俊英说,生产过程和产品是真正的清洁 。
第二站:熔融炉车间
装载混合、压块原料的台车缓慢提升,依次倒入熔化炉,等待30分钟,一炉铁水再生完成 。12月23日,合兴公司熔炼炉车间外,几辆大车正在装载铁水外运 。
“进厂的固体废物必须先经过热成型车间进行原料混合成型,然后再输送到熔炼炉车间进行火富集分离 。熔炼炉24小时保持生产,主要生产氧化锌粉、回收生铁、稀有贵金属合金和硅酸盐炉渣 。”在熔炼炉车间主控室,熔炼炉车间负责人张成友一边查看加料自动控制系统的操作画面,一边监控炉内反应 。同时,通过墙上的监控屏幕,可以清晰地看到加料、送风、出铁、灌装等各种过程,确保安全生产 。
style="font-size:15px;">“目前,熔融炉车间平均达到每天可产出近900吨再生生铁,收集得到的氧化锌粉通过氮气传输到提纯车间,进行下一步锌、铟等有价元素的分离 。最后排出的炉渣被水泥厂、制砖厂用作原料 。”张成友说 。

化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
鹤兴公司采用高温火法工艺技术进行无害化、资源化处理,提取各种有价金属产品,降低有害金属对环境的不良影响,同时废料处理后得到的有价金属回用于企业,实现了固体废弃物的综合再利用 。
第三站:提纯车间

化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
“这台原子吸收分光光度计能够检测出固废中所含的微量稀贵金属 。比如,钢铁厂烧结机头灰、高炉瓦斯灰里含有微量的金、银、铟等稀贵金属 。以银为例,含量从每吨几克到几百克都有 。”总工程师朱国辉说,通过检测,才能指导生产进行原料的科学配比,利用专利工艺把里面各种有价元素分离富集,做到吃干榨净、变废为宝 。
提纯车间负责人陈亮介绍,各种固废进厂后,按铁、锌、钾、钠、氯等元素科学配料进行火法富集分离,其中分离得到的含银钾灰、含铟锌灰输送到提纯车间,经过溶解、压滤、除杂、蒸发、结晶等环节,得到硫酸锌、氯化钾、氯化钠、再生稀贵金属原料 。

化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
“提取出的氯化钾可以作为农用肥料 。银经多次富集后,通过萃取能得到含量为99.99%的银粉,后期可以制作成电子元器件的专用银粉,或者加工成饰品等,实现资源循环利用 。”陈亮说 。
第四站:研发中心
创新是引领发展的第一动力 。想要破解难题,技术研发是关键 。
“2011年,我在秦皇岛市卢龙县建立研发实验基地,与北京科技大学签署合作协议研发‘高温火法在冶金废料中提取有价元素新工艺’国家绿色重点项目,经过近4年的技术攻关,累计投入1亿多元,终于在2014年完全掌握了利用熔融炉处理钢铁厂固废这项新工艺 。”王俊英说,凭借科技创新,才增添了我们坚持绿色发展、高质量发展的信心!

化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
基于《一种熔融炉处理钢铁厂固体废料工艺方法》、《一种熔融炉烟气磁化处理设备》两项核心专利,2019年鹤兴公司再次与北京科技大学合作,共同建立了河北省冶金固废资源化技术创新中心 。围绕冶金固废资源化节能环保、冶金固废有价金属高效回收、有色冶炼废渣综合利用、冶金固废协同冶炼成套装备四个方面开展科技攻关 。
“截至目前,公司在北京科技大学、中南大学教授指导下已完成了27项自选项目,研发投入2000多万元,申报专利36项,已获得授专利12项 。”研发办公室主任王志刚介绍,烟气磁化熔融炉处理钢铁尘泥及有价元素回收技术已通过科技成果鉴定,鉴评为“国内领先,国际先进”,并被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》、《河北省重点低碳技术目录》 。

化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
与此同时,鹤兴公司发挥工艺的可复制性,配套于钢铁企业、布局到全国钢铁聚集区,输出技术、输出设备、输出服务 。公司正与首钢集团、河钢集团、武钢集团等国内大型钢铁企业,进行技术交流、合作洽谈 。
第五站:企业厂区
把低端产业做“高”,把黑色产业做“绿” 。
“在古冶区委、区政府的大力支持下,公司得到国家3亿元资金支持,才建成了年处理100万吨钢铁固废综合利用示范线,实现钢铁固废综合利用专业化、规模化和高值化 。”王俊英深有感触地说,“有国家的支持,我们每走一步都更有底气 。”

化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
目前,鹤兴公司已形成“资源—产品—再生资源”的运营闭环,真正做到一步提取,全元素有价利用,吃干榨净,无二次固废产生,实现了经济、生态、社会、资源效益的共赢 。

化工废盐氯化钠,河北化工有限公司 氯化钠

文章插图
“下一步,我们将通过生产烟气磁化熔融炉及配套设备实现设备、技术标准输出,提高钢铁固废资源能源利用效率,培育绿色经济新增长点 。我们的目标是,打造千亿级冶金固废资源综合利用循环经济产业链,走出一条中国工业无固废之路 。”对未来发展,王俊英充满信心 。